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沙鋼負(fù)能煉鋼創(chuàng)效1.1億元
2008/05/29瀏覽(1423

       2007年,江蘇沙鋼集團(tuán)宏發(fā)煉鋼廠轉(zhuǎn)爐煉鋼工序的噸鋼能耗從2006年的-7.64千克標(biāo)煤降低到-13.46千克標(biāo)煤,全年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1.1億元。其中,噸鋼煤氣回收量達(dá)98.8m2,全公司轉(zhuǎn)爐煤氣利用率達(dá)98.63%,噸鋼蒸汽回收量達(dá)86.6kg。

       面對(duì)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、能源和原輔材料供應(yīng)矛盾日趨緊張的局面,沙鋼積極開展節(jié)能減排活動(dòng),對(duì)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的煤氣、蒸汽等副產(chǎn)品,全部進(jìn)行回收再利用,轉(zhuǎn)換為“再生能源”,從而實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐的負(fù)能煉鋼。

       為了進(jìn)一步提升負(fù)能煉鋼的指標(biāo)水平,2007年,沙鋼通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和規(guī)范崗位操作,加快生產(chǎn)節(jié)奏,進(jìn)一步降低了轉(zhuǎn)爐煉鋼的能耗。為減少精煉電耗,沙鋼對(duì)原有工藝進(jìn)行了改進(jìn),縮短了精煉的通電時(shí)間,同時(shí)降低了氧槍的點(diǎn)吹率以減少氧氣消耗。同時(shí),他們還對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)施了快速切換法,在轉(zhuǎn)爐非吹煉期間,降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,并定期對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行沖洗,減輕了電機(jī)負(fù)荷,節(jié)約了電耗。在減少煤氣消耗方面,沙鋼優(yōu)化了中間包和鋼包的各項(xiàng)管理使用規(guī)定,提高了中間包的使用壽命,并減少了鋼包的使用數(shù)量,從而縮短了烘烤時(shí)間。

       在減少煉鋼過(guò)程能源消耗的同時(shí),沙鋼重視轉(zhuǎn)爐“再生資源”的回收利用,配套建設(shè)了轉(zhuǎn)爐煤氣、蒸汽等“再生能源”回收系統(tǒng),積極優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煤氣、蒸汽的回收利用技術(shù)和措施。在轉(zhuǎn)爐煤氣回收方面,沙鋼將轉(zhuǎn)爐煤氣用于發(fā)電、軋鋼加熱爐、轉(zhuǎn)爐自身烘包,確保對(duì)回收資源的全部利用。在蒸汽回收方面,沙鋼對(duì)三座轉(zhuǎn)爐煙道分期分批進(jìn)行更換,減少了煙道漏氣所導(dǎo)致的蒸汽消耗,同時(shí)采用國(guó)外進(jìn)口的放散閥,杜絕了蒸汽的泄漏。此外,他們還對(duì)蒸汽回收系統(tǒng)進(jìn)行了改造,使煙道蓄熱器的作用得到充分發(fā)揮,保證了對(duì)管網(wǎng)系統(tǒng)的持續(xù)供氣。

 

 

 
 
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